2017年4月,收到某新产品的即将进行现场检查的通知。该产品于2007~2008年研发,2009年完成药品申报,其后一直未进行过生产或检验。接到任务后,安排对原申报研究和质量标准进行了研究,确定需要重新进行方法学验证/确认的项目,然后开展工作。其他项目的检验验证过程都很顺利,但是在乳酸钠含量测定项目上碰到了问题。
这个检验项目原注册标准方法为树脂交换处理后酸碱滴定法,该方法比较老,操作过程复杂,检验过程耗时长。这次方法验证过程中,待测样品检验结果一直显著低于理论值,达不到可接受限度。
根据原研发人员、检验人员回忆,产品开发过程中未曾出现过类似现象,但因年限较久,无法明确会议当时所用树脂、层析柱的详细特征。
在首次试验结果不理想的情况下,分别考察了:不同生产商树脂、不同树脂填充量、不同冲洗液量、不同树脂活化处理方法,结果均不理想。
至该产品现场检查前周,仍未找到明确原因。在此情况下,召集了首次项目专题讨论会:陈述现试验情况,共同分析可能的影响因素及确认方案。在会议上,万总提出联系原研公司所在药检所了解情况,陆总则记起与原研公司某领导有过工作交集,可以联系咨询。
后期分别联系了原研公司和药检所,进行了技术咨询,并分别从两个途径拿到了处理后可以使用的树脂。用再生后的树脂处理样品,检验结果与理论值相近,满足接受限度要求。最终确定,本次检验异常的影响因素为所用树脂不正确。
总结该问题的处理过程,有以下几点所得:
1、对外交流的重要性
在自己首次方案不乐观的情况下,应当马上联系外部专家或机构,进行咨询。不要担心,问不到答案/被拒绝的尴尬,大部分的人或单位还是愿意交流的。2、出现问题时,不要单通道研究,双通道或多通道同步进行,这样可以提高效率和成功率
3、做事情,想到了方案就去实施,不要等待,因为时间总是有限的。
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