2018年11月26日凌晨5:30分,涂装三车间内一声巨响在车间内回荡,车间中控室显示屏一片报警信号,正常运转的设备瞬间安静下来,在本以要做好红旗H5车身生产的准备工作也中断了。出奇的安静中,维修值班人员感觉到出大事了。值班人员与设备巡检人员依据报警信号显示部位及设备,迅速进入车间三楼进行查探,发现2号设备空调高温水管路软连接发生爆裂,近120度高温蒸汽水象火山爆发一样弥漫的设备空调区,二十米内无法进人。
“中控室,2号空调机组进水!”
“中控室,2号空调过滤被淹!”
“中控室,二楼中涂线10个控制柜进水!”
“中控室,中涂喷房过滤顶棉被淹!”
“中控室,调漆间进水,2-3号漆罐进水,漆料受污染!”
…………
就它惹得祸
一道道故障信息报送到车间中央控制室,并且中控室大屏幕一片报警声。涂装三车间已经建成并运行六年多,从未出现如此严重的、大批量的设备故障,类似事情处理经验为零,如何处理、处理用时、备件存储等等方面都面临不确定因素,也面临前所未见的挑战。
中控室及维修值班人员立即通知维修主管及车间主任,并通知外网关闭高温水供回水管路,不到半小时时间,车间相关人员迅速来到车间进入故障现场,对2号空调高温管路进行抢修。
各负其责
此时,车间主任对此高度重视,第一时间亲赴现场,与维修主管一同安排各项安全抢修事宜,并提出“安全抢修要有精心,面对困难要有信心,做好抢修及善工作要有决心”的“三心”抢修方针,并下达死命令,在近日17:00之前必须安全完成抢修任务,保证夜班正常生产,减少产能损失,保证红旗车身质量。
面对如此严重的故障,抢修可算是困难重重啊。高温水管路连接件属于关键设备范畴内,厂家承诺质保十五年,可使用周期不到一半就爆管;同时,由于前期管路漏水唯一备件已使用,车间无备件;中涂喷房顶棉未到更换周期,也无备件;控制柜进水严重,电路元器件是否烧毁及烧毁量不详;车间主任给的修复周期太紧张,抢修任务就像一块巨大的石头压在每一名维修人员的心头。
“故障就是命令,时间就是生命!我们涂装是铁军!设备故障与我们有很大关系,维修团队丢不起这人,维修团队更不能给涂装摸黑,请主任和车间全体同事放心,不讲条件、不讲困难,保证完成任务!那里跌倒那里爬起!”维修主管咬着牙坚定的说完。
维修团队临阵不乱,所有人员有序投入抢修行动。由于高温水温度在120摄氏度以上,在等待高温水降温、排水期间,抢修人员依据《车间重大设备故障抢修预案》,将抢修人员分组排布。明确工作内容及负责人,
制定对策一楼小组:负责将一楼地面的积水排净,防止积水浸泡电柜,并对重要设备如调漆罐、配电箱、电机、液压油箱等进行遮蔽。
二楼小组:负责将喷房机器人进行遮蔽、断电保护,并用风扇,压缩空气对已经侵入水蒸气的机器人电柜进行干燥处理,清擦重要电器元件、确保机器人不受影响。
三楼小组:负责检查三楼其它的设备空调,重点对软连接部位进行排查,并在高温水降温、排水后拆卸损坏的软连接。
维修技术员及主管负责联系设备空调安装及空调过滤家人员,进行备件组织及跟踪到货情况,同时制定更换预案及设备运行条件验证工作,并作为安全负责人对抢修工作进行监控。
经过车间各部门人员的配合,在车间领导的协调下,抢修工作有序的进行,在“安全先行,注重效率”宗旨下,经过12个小时奋战,终于在18:00前成功完抢修,保障了夜班生产。
设备突发故障是生产的“拦路虎”,同时也是车间内部工作协调和突发情况预案的“试金石”,在发生故障后,车间出现一幕幕感人的事件。由于人手紧缺,夜班值班人员主动留下继续配合设备抢修相关工作。一、二车间得知此次事故后,分别派维修人员进入三车间支援抢修,一起组建抢修“攻坚小组”,讨论并制定相应的解决方案;车间内保洁公司得道故障信息后,在未得道车间要求的前提下,三班人员主动留下来,进行各楼层漏水点的清理及空调过滤面的更换;白班生产线班组人员也未依据生产安排下班,而是留在车间进行清理积水、空调过滤棉的一楼到三楼的转运工作;调漆间在家休息的员工得知消息后,自觉的来到岗位进行清理、防护及倒灌等工作;空调厂家人员得道指令后及时安排人员进行部件筹备及安装;维修技术员及专家也连班不休息抢修近12小时;物流部维修专家初少勇同志也多次来到现场出谋划策;可谓“一方有难,八方支援”,就在大家上下一心、精诚团结的精神引只下用一半的时间完成抢修任务。
回顾此次抢修工作,在过程中的每一分每一秒,让人看到的是自主汽车人一路走来吃苦耐劳、激情创业精神的缩影,留下的是不畏险阻,拼搏奉献、勇往直前的宝贵财富,在这种伟大精神的引领下,制造物流部全体员工2018年齐心合力,打赢2018年,目标必达!
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