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塑料手柄产品外观不良改善【振业注塑】---第79期

塑料手柄产品外观不良改善【振业注塑】---第79期

作者: 振业注塑咨询 | 来源:发表于2019-07-01 15:54 被阅读0次

    作者:振业注塑 罗老师

    产品信息


    品名:手柄

    材料:ABS15E1 

    颜色:本色

    模穴数:1 X8

    制品重量:8.3g

    注塑工艺


    注塑机吨位:80T ,

    螺杆直径:Φ25mm  , 

    炮筒温度195℃-235℃, 

    模温设定:后模:冻水,前模:模温70度

    成型周期:65秒″,使用4段射速及1段保压


    产品后加工


    三板模,潜水进胶模具,产品外观要求高,由于产品表面要电镀,水口需非常平整,不允许有高出,出模后装泡沫隔板,

    产品品质要求


    产品为外观功能件,品质要求高,产品不允许有刮花、料花、欠注、披锋、结合线等可见缺陷,尺寸必须在图纸范围内,

    品质不良信息


    生产中产品表面有拉伤、凹凸点不良,出模后需要员工逐个挑选,,不良率40%,产品不可接受。


    案例分析、改善过程信息


    1、 产品凹点及拉伤、结合线过大分析

    1) 由于此处胶位较厚且在生产过程中由于要调气纹,前模接模温70度,所以需要大的压力保压才能不缩水,

    2) 由于后模运水只有模仁通水,型芯是镶件无法通水,前模只有一组运水,是延型芯四周通水,产品靠主流道边没有运水,如压力过大,产品过饱,会出现顶白,出模时产品会有拉伤,

    3) 由于进胶点设计不合理,导致调机困难,气纹难调,调好气纹后结合线深,电镀不合格,

    4) 由于时三板模,后模装有4个尼龙拉塞,前模水口拉丁斜度不够,导致在开模过程中需要大的压力,有粉末吸附在模具上,产品出现凹点。

    5) 产品脱模斜度不够,导致出模困难,出现顶白,现斜度为1.8

    2、具体改善对策:

    1) 在前模加一组运水,使前模温度恒温,

    2) 对前模水口拉丁,加斜度,使水口拉力变小,

    3) 更改产品进胶点,之前进胶在胶位薄的地方,现改到胶位厚的地方,以便调缩水和结合线,

    4) 把模具拉塞改为开闭器,防止由于胶塞受力产生的胶粉,

    5) 增加产品内测脱模斜度到2.8,

    6) 增加模具排气

    3、改善后成果展现:

    经过上述几个方面的改善,产品品质合格,生产过程缩水、凹凸点、拉伤、顶白不再出现,周期由原来的65秒,提升到55秒,不良彻底改善。

    本文由振业注塑汇原创发布,转发请备注由来!


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