会议纪要
时 间:2019年3月9日
地 点:干熄焦车间会议室
主持人:李学峰
议 题:干熄焦车间2#炉检修专题会议
参会人:夏焱(马钢)、王飞(马钢)、黄强(马钢)、李学峰、王春江王宁、庞皎晓
记 录:王春江
会议内容:
首先根据车间2019年3月8日内窥镜的视频进行分析解读,对下一步的干熄焦2#炉体的检修方案进行讨论,达成如下观点:
1、铁雄新沙1#2#干熄炉的运行工况,干熄炉砖体的损坏情况,与国内同等190t/h的运行工况及炉砖损坏情况,是一个普遍性现象,这和国内设计院对于190t/h干熄焦的设计研发经费投入有关。比如干熄炉中间排焦下料快,负荷在90%左右运行稳定,100%负荷就会出现排焦温度高,热损失高的共性现象;
2、从视频及截取的图片来看,炉砖的破坏是大量的氧气参与燃烧,1400-1500℃的温度超过砖体耐温1200℃的极限,造成砖体表层出现结构松散,强度低,加之磨损导致剥蚀性损坏,破坏加剧;究其根源,是CO偏高造成的,而CO的成分与公司的配煤加入大量的气煤有很大关联;
3、从砖层的损害程度来看,可排除气密性对砖体破坏的影响;
4、观看1#干熄焦炉的情况后,建议不采用浇筑修复的方式,原因如下:
①浇筑修复是北京同创研发的焦炉修复技术,最早适用于唐山某公司,从这几年的观察来看,此施工方案,效果不好。
②浇筑修复需要安装锚固钉,打孔会造成里面砖体的应力破坏,破坏了原有砖体的受力平衡。
③浇筑后,浇注料与原有砖体材质不一,应力不一,易损坏,使用周期短。
此次修复建议使用抹补法,理由如下:
[if !supportLists]① [endif]抹补法适用于长度小于300mm的破损工况。
[if !supportLists]② [endif]抹补法第一步采用高温烘烤,增加补料的附着力,高温烘烤后,强度达到100MPa,优于现有砖的强度特性。
[if !supportLists]③ [endif]施工周期短,一般进入炉子7天可完成施工。且由于高温烘烤,中修可减少烘炉的时间。
[if !supportLists]④ [endif]不破坏砖体的整体特性,经试验,抹补2年后检查,与修复前炉砖未进一步加剧破坏。
5、从视频来看,铁雄新沙2#炉体的完整性优于1#干熄炉,同时,炉子斜道口、圈梁等处使用良好,未发现穿孔、位移、及大面积裂缝现象,整体运行较好。
根据车间生产情况及2#炉检修计划,专家给出以下建议:
[if !supportLists]1、 [endif]根据图纸,采购或厂家携带10套牛腿砖,60块,备用。
[if !supportLists]2、 [endif]根据1#2#干熄炉内墙鼓包的情况,内环墙可单独更换,建议采购或厂家携带一套环墙砖,环墙砖根据实际情况决定是否更换。
[if !supportLists]3、 [endif]加固弧形板建议采用2580,性能更佳,寿命长。
[if !supportLists]4、 [endif]根据现在炉砖的破损情况,在不加剧砖体破坏的前提下,建议采用抹补的方案。
[if !supportLists]5、 [endif]调节棒全部拿下,封盲板,避免因调节棒造成的周边下焦不匀称。
[if !supportLists]6、 [endif]本次2#炉子检修,建议排空焦炭,检查冷却段和风貌的磨损情况,根据实际在做进一步检修方案。
[if !supportLists]7、 [endif]检修厂家,建议多找几家商讨方案,意见碰撞,选取更好的处理方案。
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