博孜103加深井现场试油汇报
各位领导,你们好:
欢迎来到博孜103加深井检查指导工作,我是试油监督***,下面由我简要汇报本井试油情况:
博孜103加深井是部署在克拉苏构造带拜城断裂带博孜1号构造博孜1断块西南翼的一口评价井,该井经历了两个钻井阶段,第一阶段2016年11月1日临时完钻井深度7370m,甲方通知打水泥塞封井;第二阶段加深于2020年11月14日用密度1.86g/cm3的泥浆开钻,11月24日钻进至井深7435m完钻,完钻层位:白垩系舒善河组,目的层钻进未发生漏失。
邻井博孜13,井段7177-7259m,层位:巴什基奇克组+巴西改组,完井试油酸压改造后6mm油嘴测试,油压91.055MPa,折日产气309336m3,日产油124m3。
3月3日,我到达现场,该井在起射孔管柱,对前期工作做了了解。
该井2021年2月17日22:00转试油。查资料2021年1月26日井控装备试压合格。至3月3日,进行了铣5 1/2"喇叭口;7 3/4"套管刮壁通井;5
1/2"套管磨铣通井;钻杆传输射孔,射孔井段7203-7257m,层位:白垩系巴什基奇克组;
3月3日至目前,进行了5
1/2"套管刮壁至人工井底;下完井管柱,管柱中带工具:POP阀,全通径压裂滑套、5 1/2"THT封隔器(位置7236.92m)、伸缩管、8 1/8"TNT 封隔器(位置6303.42m)。油管为3 1/2"+4 1/2"P110 BGT2修复油管。
下步工序:换装井口,安装KQ78-78/140
wom采气树;替液;封隔器坐验封;加砂压裂改造;排液求产。预计3月10日完井管柱下到位,11日换装井口,12日替液坐封封隔器,13日压裂改造开井放喷求产,19日完井交井。
下步各工序风险控制措施:
一、下完井管柱
控制措施:下钻期间严禁井下落物,盖好井口,做好环空和水眼落物防护。加强井控装置巡查,内防喷工具准备到位,泥浆坐岗到位,做好井控安全防护。
二、换装井口
控制措施:
1、坐油管挂,确保环空井控安全。
2、下油管堵塞阀,确保水眼井控安全。
3、专人(井队平台经理)指挥换装井口作业。
三、替液
控制措施:已更换超微泥浆体系;做好泥浆老化实验,实验11天高温中泥浆无沉淀,稳定性良好;有机盐完井液准备到位,换装完井口及时进行替液作业。
四、封隔器坐封
控制措施:入井前对井下工具做全面的功能试验和检查,确保入井的工具是合格的,工具队全程跟踪下完井管柱作业,严格按坐封封隔器操作规程操作。
五、压裂改造
控制措施:压裂液质量检测合格;压裂设备安装调试试压合格;压裂施工做好安全防范,专人指挥压裂施工。
六、放喷求产
控制措施:设备安装调试,试压合格;加强流程巡视;取全取准各项资料数据。
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