姓名:杨金权 李军
部门:前纺
岗位:前纺
提案时间: 2019年12月4日
提案课题:提升效益,从精细化操作开始 整改期间:随时
定性:提高成品产量,质量,降低单耗定量:
(选填项目)
【现象描述】前纺定期修板时,现在3班2倒每天每个班每条线各修板6个位,每修6个位大概用时12分钟左右,三个班约36分钟左右,修板时间太过于集中。每修一块板有两个尾巴丝停位时1个, 升位时1个,36分钟48个尾巴丝,以前纺1分钟的丝后纺约18分钟生产时间计算。也就是说后纺用前纺一批原丝时,有一半时间连续不断的过尾巴丝,中间会造成缠辊,降速停车概率较高。期间产生的废丝或过牵伸、卷曲的僵丝,硬丝也会增多。
【改善计划】在提高成品产量,质量,降低单耗上。前纺可以控制修板升位、减位时间,不要集中在一个时间段修板,可把修板时间分开,尾巴丝集中在两个时间点。每次修板只修1个位,把尾巴丝控制在出桶和进桶两个桶内,把停位时的尾巴丝控制在满桶丝的最上面,升位的尾巴丝控制在进空桶 时的最下面。这样后纺一批丝开车伸头时有一半的尾巴丝通过牵伸、卷曲,还有一半在了桶时通过。如果前纺在运行丝桶中间修板时,记下升头时间,后纺牵伸,集束人员可以推算出这两个尾巴丝的时间点进行处理。
【资源请求】运转班组、车间、厂部
【预期结果】操作精细化,产量、质量更上个台阶
五厂:杨金权
2019年12月4日
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