随着“转、闯、增”活动的深入开展,铁路各行业都在紧锣密鼓的进行着,从刚开始的宣扬讲解到具体的实施部署,群策群力,为此项活动添砖加瓦。
作为机务检修部门又该怎样做呢?不直接面对市场,怎么增加效益?又不能拿成本换质量,这是摆在面前的难题。通化检修车间另辟蹊径,落实工艺范围,夯实钳工基础;严抓机车质量,保证客货供头;巧改工装工具,提高检修效率;节约各种细小,加大循环利用。
车间制动班组在修理闸阀时,由于没有专用工作台,使得在修理过程中,经常由于搬动、翻转闸阀而造成碰伤和擦伤,而且增加工作量,为了解决这个作业难题,该组刘云忠、宋恩成俩位老师傅,凭着多年丰富的钳工工作经验,利用工作业余时间,在废品堆里找效益,从边角余料中找灵感。勤动手,巧构思,自行设计了修理闸阀的工作翻转台,该工作台利用废弃的材料制成,不仅节省了新材料费的支出,而且使废旧材料得到了更好地循环利用。
抢修班组用的三节油压镐,在下降的过程中,十分不灵便,每次得把进油管卸下,把机器里面的联调油放掉才行,这样一来造成极大的浪费。设备组职工将原来的油管长度改短,在不影响工作的前提下减小回油阻力,加入的联调油经过几个师傅的多次试验,按1比1的比例掺入柴油,在不损伤机器的基础上降低油脂的粘度,这样一来,油压镐降不下来的问题迎刃而解。
这样的小改造不胜枚举,正是在工作中不断发现问题,解决问题,在细微处着手,在日常中用心,管生产要效益,从节约省成本,使“转、闯、增”活动在通化检修车间的开展落在了实处。(宋刚)
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