有一体积较大的液压件外壳(ZG310-570),在使用中发现有80mm长曲线裂纹,己补焊过二次,现在裂纹沿焊缝边伸长至220mm左右,分析两次失败原因大约为:①清理缺陷不彻底。②焊接电流过大或采用连续焊。③该铸钢铸造质量差。④该液压件压力大而且泄压频繁。⑤两次补焊造成应力扩散。
根据上述原因采取如下操作工艺焊接后,经一年多使用一切正常:
1,焊前清理:首先清理铸件外壳表面油、污等,略加热看清裂纹终始端钻止裂孔,再将裂纹及焊缝用气刨清理干净,并用手砂轮磨去氧化皮,使其露出金属光泽;。
2,焊机与焊材选用:①焊机用直流型400。②焊材采用过渡层,用ø3.2 A502 250℃烘1h;填充、盖面层用J427,350℃烘1h。
3,预热:在施焊区域预热400~500℃。
4,电流:A502采用电流90~100A;J427采用电流100~110A,在保证熔合良好的情况下,焊速稍快些。
5,操作手法:A502在坡口上焊较薄的一层,其余用J427填充和盖面;在整个施焊过程中要分小段焊、分散焊、交叉焊;焊条不摆动;每小段焊完就立即锤击,舒展张力,减少应力;层间温度控制在150℃以下;焊后缓冷。总的来说要减少热输入,降低焊接应力。
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