利用本次6号机组检修,对#2油气探测器报警缺陷进行了全面检查处理,整个过程也是有点一波三折。
这个缺陷存在时间比较久了,近期报警比较频繁,引起了我们的重视。
生技部组织了分析,计划利用本次检修进行处理,重点是对密封瓦进行检查,同时对油箱入口门进行检查,并制定了运行期间的预防措施。
机组停机后,检修和运行专业的伙计们协调配合,最短时间具备了开工条件。人员到位,措施到位,开始密封瓦解体。解体后测量数据没有超差?问题在哪?
继续解体内油档。用内窥镜通过间隙检查发电机转子油污情况。也没有发现异常。问题在哪?
召开诸葛亮会,邀请外部专家征求意见。对照图纸检查现场,疑点初步确定在油管路。要处理油管路渗漏就必须拆除发电机的下端盖。是汽侧还是励侧?
如果要解体大端盖,对工期的影响在5天以上。怎么办?
先核实,润滑油管路复杂,通过灌注煤油的方式分别对汽侧和励侧的回油管路进行检查,依然没有发现问题。怎么办?
继续对照图纸和现场再次进行核实,通过对进油管路进行检查,发现了一个备用进油口存在明显泄漏。问题找到了,后续的处理措施也明确了,不需要解体大端盖,后面的工期也有了保证。
后面的工作还是比较紧张,两侧的密封瓦要恢复,气体置换要进行,气密试验要确保,总之,各项工作都在大家的努力下有序推进了。
从这个缺陷,我有几点启发。
凡事要掌握第一手的资料。这个缺陷可以说从投产的时候就存在了。其实大家一直没有对现场的设备进行全面的梳理,这就导致我们在处理过程中走了一些弯路,产生了一些疑惑。多到现场去了解,多对照系统去梳理,了解第一手的情况最重要。
决策过程要全面。在没有确定要解体大端盖前,我们要对后续的整个过程做完整的梳理,对需要进行的步骤做路演,做好细致的准备,对工期的影响要清楚,对后续工期管控的准备措施要清楚。可是要做这样的决定,必须要在确认具体的漏点之后才能进行,如果盲目了,可能时间也耽误了,可是问题却没有找到。所以在分析验证的过程中要全面,要对其中的逻辑关系做到梳理,确保正确。
处理的决心要足。只要是重大缺陷,我们就要处理。不管可能会遇到什么样的困难,可能要承受的压力,这不在话下。保证可靠性是我们的首要任务,决不能放过任何一个重大缺陷,绝不能有丝毫的侥幸心理。
缺陷分析要彻底。有的问题,表面上很复杂,可能有若干个原因,或者说造成的后果有多方面的。如果我们没有彻底分析的态度,总是简单处理表面现象,问题还是会重复出现。需要有一个缺陷分析要彻底的态度,多问几个为什么,找到问题的症结,在关键点上做改进。
吴军老师说,上帝喜欢笨小孩。在这次检修中,我们不管是运行还是检修,不管是机务或者电控,大家都全心投入,全力以赴,克服了很多困难。今天机组启动,大家都在现场值守。用更多的努力获得各种确定性来应对可能的不确定性。也愿一切顺利,皆如所愿!
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