加工中心造成卡刀的故障有很多,常见的有动能切断,就是俗称的停电,意外性断电,或者气压不足,刀具无法正常拔下。下面上2个图,2种状态下的卡刀情况。
一种是刀具未拔下,一种是刀具已经拔下。第一种相对好解决,我们先来解决第2种,因为第2种比第1种多个步骤。
请一直旋转刀臂,直到刀臂做完一个完整的换刀动作。刀臂也有一个原点位置的,有的设备操作面板上有“刀具就位”等标志,当这个灯亮起代表刀臂已经到了原点位置,如果没有这个标志,就要目测刀库内的原点灯了,这是每台设备都有的,在刀库面板内,里面有红色3个灯,一般中间那个亮了就是刀臂处于原点位置。
5、排除完卡刀故障后,将刀臂电机刹车装置打上(拨回原来位置),然后再在MDI状态下进行一次换刀动作,看是否正常,如果正常,请一定记住要将加工要用到的所有刀具进行核对一遍,意外的卡刀动作,会影响数据传输,刀具番号信息中断等等,导致俗称的“乱刀”。
6、发生乱刀了,最简单的方法,把刀库刀具全部拿下来,再一把把装上去,就可以了,更省力便捷的方法是在参数界面里进行刀具重整,这里就不多说了。
还有一种办法检查刀具是否乱没乱,就是查刀具番号,这里也提下:按操作面板按钮SYSTEM→PMC→PMCPRM→DATA→G,DATA,然后在刀具列表里,检查刀具表的刀号是否有重复的刀号?刀套内刀号与程序的刀号是否相符?若有错误,可以自行在数据表中修改更换,不需要手动将刀具重整。(这个比较复杂,部分私企的参数钥匙估计都收走了,改不了,这个需要一定的操作基础,建议大家还是手动重整刀具吧,更靠谱点)
好了,建议的卡刀故障排除,基本就是这样,按上面的步骤一般都能解决,希望能帮到大家,觉得好的就粉我哦,呵呵~~~~
其实卡刀故障只是个表象,有时候即便排除了卡刀,可能做不了不到多久就又出现卡刀情况,频繁出现,让人非常苦恼,这时候就需要我们去深入研究,造成卡刀的根本原因了。
造成卡刀的根本原因:
1:第二换刀原点位置异常,一般机床误操作撞机后,容易导致换刀原点不正确,表现为换刀时刀臂拔刀、装刀异响,甚至导致卡刀,时间久了刀臂也会受到损伤。
2:主轴定向角度不正确(即M19指令),定向角度跑动一般也是大部分因为撞机导致,或者是主轴同步齿形带出了问题,导致定向角度产生误差,定向不准确同样会造成换刀异常等问题。
3:主轴的气压打刀缸打不动刀具,无法松刀,导致卡刀,一般BT40主轴使用气压打刀缸,BT50的使用液压打刀缸,如果BT50打不动刀具一般都是液压系统出问题了。又或者是打刀行程需要调整,打刀缸内的弹性垫片需要更换。
扯太远了。。。。。。
数据N0.0000栏代表就是主轴刀具的意思,就是主轴上的刀具。
机器在换刀的过程中 存在掉刀现象 请问是什么原因?
本文来自莫莫的微信公众号【UG数控编程】
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