一、今日工作计划
![](https://img.haomeiwen.com/i11791489/8d64ee1b95ade5ce.png)
总结反思:过程质量控制由以往的撒网似的的检查,该为针对性的检查,收到了一定的成效,也解决部分问题。
曲柄销设备联系供应商,目前只有一家,所以后续要再拓展几家,这样如果一家不成,还有另外几家补上。
二、 过程质量巡查出现的问题
1、插料产品上端面有锈斑,(质检多次反馈这问题),使用抹布擦不掉,此产品已经热处理完成,顺着上道工序追过去,在清洗后工序发现产品端面上有这种东西,不过不如这种明显,使用抹布可以轻松擦掉,然后继续往前找,在清洗前的销坯进行了抽查,没有发现这种问题,所以很有可能清洗工序留下来的,因为清洗机一时半会还不能马上改进,所以我做了一个实验,找了几支产品,用抹布把上下两个端面擦干,并做好标记随着正常产品进炉,待看结果。思路如下:
![](https://img.haomeiwen.com/i11791489/4720b0c96f66de5a.png)
下午结果出来了:产品淬火后,上下两个端面附了一层油污且有些脏,这层脏东西一是来自于上道工序未清洗干净,二是淬火油里面也有脏东西导致出现这种情况。所以解决的思路一是清洗机的清洗液要更换。二是淬火油需要过滤。
上面用到了对比方法找到了问题所在,通过画出鱼骨图使问题更加明显。
2、冷镦机生产的销坯经加工到成品后,一侧端面有黑平面,没有完全加工掉,这种问题突出为外圆大,内倒角直接带出来的产品,因为在冷镦过程中不太容易控制端面的平整,虽然余量在作业标准之内,但同样会导致这种问题发生,所以唯一的解决方法就是把余量再适当的增加。
所以通知相关负责进行改进,后续在质量抽检过程中做完重点项目跟踪。
![](https://img.haomeiwen.com/i11791489/12de7fa03dd94c4a.png)
反思小结:以上出现的质量问题都是通过质检反馈获得的信息,然后反推到车间几个重点工序,进行重点跟踪,这样可以提高对质量把控的效率,所以以后对于质检的巡视,先从后面工序确认出现的质量问题,然后有针对性在前面工序排查过来。
3、为了验证粗磨工序销坯生锈防锈液时间问题,前天准备了5支销坯放置在一个固定区域,每天进行观察是否生锈,今天是第四天还没有出现生锈问题,有待继续观察。
三、 有没有在车间寻找一项改善点并付之于实施
易普森炉出炉后,油烟比较大,特别是有风的时候,油烟直接对着人吹过来,对人体有伤害,虽然现在工人都带着有口罩,但局限太小,油烟又大,所以寻了一款类似防毒面具的防护面罩进行防护。
反思总结:这是从工人安全的角度思考进行改善,多一个角度就会多一个寻找问题的改善点。
双头车床上料机,出现送料不稳定,容易出现送料过多导致料掉到机台外面,通过观察与感应限位的距离有关系,所以通过改动限位的位置来达到上料稳定,并持续跟踪改进的情况,目前已基本正常。
出现异常,要仔细耐心的观察,在什么情况下容易出现这种问题,然后更深层次的多问几个为什么。
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